(记者张凤环 通讯员赵会平)为降低成本、挖潜增效,三友集团从石灰石、焦炭、电煤、原盐、电石等五项大宗原燃材料入手,实施“吃粗粮”管理,取得显著成效。6月份以来,集团主要工艺和消耗指标25项保持行业,纯碱、烧碱优等品率保持在100%,石灰石、原盐、电石、原煤消耗指标及粘胶短纤维、PVC优等品率,均创历史水平。
石灰窑煅烧工序“吃粗粮”。焦炭掺烧石灰石一直是纯碱生产煅烧环节的主要工艺。以往,三友集团使用的石灰石标准一直对酸性不溶物有具体要求,为践行“吃粗粮”理念,降低生产运行成本,目前集团已放开对酸性不溶物的要求,使每吨采购成本降低近15元,仅6月份,集团就使用6000吨石灰石“粗粮”。此外,针对掺烧在石灰石里的焦炭,集团投资上百万元实施了富氧助燃焦炭改南京白煤项目,已将焦炭全部改用为南京白煤,每月使用南京白煤13000吨,原料成本每吨降低了近200元,全年创效6000万元。
盐水精制、电石破碎工序“吃粗粮”。作为烧碱、PVC生产的最初环节,三友集团历来在盐水精制工序中使用洗盐。为进一步降低生产成本,目前,该集团已成功用原盐和精盐部分替代洗盐,为此降低原料成本45元/吨,6月份集团使用原盐、精盐1.3万吨,占原料总数的30%。同时加强盐水精制操作控制,结合原材料质量及时调整精制剂用量,消除钙、镁离子和其它杂质对生产带来的负面影响,确保盐水质量满足生产要求。另外,该集团积极做好电石“吃粗粮”试验,加大散装电石使用量,降低袋装电石库存,减少电石风化损失,通过工艺控制,使散装电石满足了生产需求。
上煤工序“吃粗粮”。作为循环经济产业链中的能源供应环节,三友集团火电机组一直使用热值较高的原煤,为使燃料“吃粗粮”,集团针对褐煤价格比原煤每吨低200元,热值相比原煤降低1500卡/克左右的实际情况,采用原煤、褐煤、南京白煤掺烧的方式,并针对各公司用电整体负荷的要求,随具体用电情况确定褐煤、南京白煤和原煤的配比。6月份,集团使用褐煤1.5万吨,增效近50万元。
实施原燃材料“吃粗粮”措施以来,三友集团以保障生产安全、产品质量为前提,狠抓生产消耗指标稳定,通过创新工艺、完善全员绩效评价体系等方法,全面加强设备、生产和人员等基础管理,提高了产品市场竞争能力,实现了集团整体效益化。 |