由于钻杆清洗机振动大,平均每月发生轴断裂7次,清洗生产线停机待修率较高。
为此,工程技术部成立了攻关小组,经现场分析,总结出生产线上因机械结构不合理、刷杆轴联接螺栓松动等原因,导致轴受力不均甚至轴断裂损坏,便在轴与法兰联接处增加圆弧过渡,减少轴的应力集中。增加设备点检内容,检查刷杆轴联接螺栓有无松动等情况。在清洗机底部放置了刚性结构的底座,减小振动,有效防止了轴的疲劳断裂。目前,刷杆轴、主动轴和从动轴没有发生断裂,节约费用约3万元。
为延长清洗刷的使用寿命,攻关小组先筛选出弯曲钻杆,校直后再清洗。钻具进出时,电机采用正反转变向运行,对钢丝刷的变形可起到校正作用。过去钻杆清洗200至300根管子就要更换清洗刷,现在清洗1000根钻杆才需要更换一次,更换次数由每月10次降低到3次,节约了成本。
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