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振动时效/连铸机回转臂及底座振动时效处理
发布日期:2011-06-07

连铸机回转臂及底座振动时效处理

杭州电联机电设备成套有限公司

 

前言

回转臂、底座是连铸机上的主要部件,由厚钢板焊接而成,具有较大的焊接应力,必将造成应力腐蚀破坏,结构设计中提出对其进行时效处理。根据现场条件选用振动处理方法,确定如下具体实施方案:

1.对回转臂、底座进行现场振动时效处理;

2.分别做振前、振后的焊接残余应力检测,测试方法采用“盲孔法”按国家行业标准JB/T10375-2002评定效果。

3.给出检测报告。

在贵厂技术人员积极配合下,此项工作已全部完成,特此提出如下报告:

一、振动时效处理对金属构件的作用

振动时效又称振动消除应力,是对具有残余应力的金属构件做振动处理,使构件在共振频率下振动。当构件产生共振时,构件将按一定的振型产生弹性变形,当这个弹性变形与构件原有受约束的弹性应变相叠加时,高应力区进入了材料的屈服极限,使这些受约束的弹性应变(即产生残余应力的应变)转化成塑性应变,使约束得到缓解而释放应力。因此可以说振动时效是通过共振使构件受约束的应变得到释放,而降低和均化应力的。

振动时效既然可以降低和均化应力,则必然可以消除或降低残余应力对构件的影响。通过大量的实验和工程实际应用已充分证明它的如下技术作用:

1.降低和均化应力,消除应力集中,防止或延缓裂纹的发生;

2.防止或减少构件的变形;

3.防止或减少应力腐蚀;

4.可以提高焊缝的抗疲劳特性,提高使用寿命。

由于振动时效具有上述的作用,且具有操作简便、高效节能、实用性强等特点,因此得到广大企业的欢迎。目前全国在造船、冶金、机械制造、矿山机械、航空、铁路、机床制造等行业已广泛应用,同时也受到国家的重视和认可。1991年制定了国家行业标准JB/T5926-91,并在1993年被国家科委批准为“科技成果重点推广计划”项目,在全国普遍推广。

二、回转臂振动时效处理

1.振动时效处理

a.主振:根据工件的结构特点采用对角十字四点支撑,激振点在A处,拾振点在B处,具体位置见图2。预置扫频范围6200RPM/min全自动处理。时效时间33分钟,偏心档位10档,振动特性曲线见图1

b.辅助振动:原支撑不变,激振点、拾振点旋转90°采用手动处理,激振频率5863RPM/min,时效时间30分钟,偏心档位不变。

2.残余应力检测:为了验证振动时效效果,对构件做振前、振后焊接残余应力测试。测试方法选用盲孔松弛法,测点选择14点,测点分布见图2,测试结果列在表一中。

表一  回转臂振动时效测试数据表   单位:MPa

点号

δ1

δ2

振前

振后

消除率

振前

振后

消除率

1

117.39

119.27

-32.76

81.22

39.30

-51.61

2

169.70

90.81

-46.49

86.20

41.79

-51.52

3

312.86

220.08

-29.66

55.08

44.35

-19.49

4

215.99

130.98

-39.36

37.97

19.85

-47.73

5

197.53

121.39

-38.55

35.10

27.50

-21.65

6

7

202.02

92.15

-54.38

44.57

20.28

-54.49

8

152.79

106.18

-30.50

32.93

26.42

-19.78

9

187.19

119.63

-36.09

38.46

26.15

-32.00

10

213.20

149.70

-29.79

43.08

23.61

-45.19

11

213.91

162.06

-24.24

28.42

28.70

1.00

12

13

309.10

152.92

-50.53

73.96

28.92

-60.91

14

199.25

132.62

-33.44

20.20

21.70

7.41

平均应力

212.58

133.15

-37.15

48.10

29.05

-33.00

注:测点612应变片损坏

3.结果分析

a.从特性曲线上看,振幅时间曲线先缓慢上升后逐渐变平,幅频特性曲线前移升高。

b.从测试数据上看,振前平均主应力为212.58MPa,振后平均主应力为133.15MPa,降率为-37.15%

4.结论

本次工艺处理,特性曲线发生明显变化,残余应力下降率为-37.15%。符合JB/T10357-2002标准要求。说明回转臂一类工件采用振动时效去应力,效果较好,工艺可行。

三、底座振动时效处理

1.振动时效处理

a.主振:根据工件的结构特点采用四点支撑,激振点、拾振点具体位置见照片3。采用手动处理,激振频率4670RPM/min,时效时间30分钟,偏心档位8档。

b.辅助振动:原支撑不变,激振点、拾振点旋转90°,采用手动处理,激振频率4720RPM/min,时效时间30分钟,偏心档位不变。

2.残余应力检测:为了验证振动时效效果,对构振前振后焊接残余应力测试。测试方法选用盲孔松弛法,测点选择14点测点分布见图3,测试结果列在表二中。

表二  底座振动时效测试数据表   单位:MPa

点号

δ1

δ2

振前

振后

消除率

振前

振后

消除率

1

280.90

201.72

-28.19

16.48

6.88

-58.27

2

227.86

153.40

-44.79

81.74

41.93

-48.71

3

431.62

221.26

-48.74

262.16

64.54

-75.38

4

 

 

 

 

 

 

5

171.13

115.28

-32.63

9.62

2.41

74.89

6

251.44

136.90

-45.55

111.71

52.38

-53.11

7

200.82

163.27

-18.70

9.10

5.34

-41.35

8

137.92

96.80

-29.81

31.01

24.73

-20.26

9

130.67

95.86

-26.64

12.64

7.02

-44.46

10

187.61

128.43

-31.54

61.64

28.73

-53.39

11

242.37

145.12

-40.13

33.36

25.98

-22.11

12

240.76

151.70

-36.99

250.62

62.19

-75.19

13

213.33

104.40

-51.06

51.38

33.24

-35.30

14

179.57

131.41

-26.82

55.97

30.83

-44.91

平均应力

226.62

141.96

-35.51

75.95

29.71

-49.79

注:测点4应变片损坏

3.结果分析

从测试数据上看,振前平均主应力为226.62MPa,振后平均主应力为141.96MPa,降率为-35.51%。且均化较好。

4.结论

本次工艺处理,残余应力下降率为-35.51%。且均化较好。完全满足了国家行业标准JB/T10357-2002标准要求。说明连铸机底座工件采用振动时效去应力,效果较好,工艺可行。

 

 

 

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